面對高粘度膠體,前推式點膠機還能保持穩定出膠嗎?實測結果出人意料?瀏覽數:5次
![]() 在電子元器件封裝、汽車零部件粘接等工業生產場景中,高粘度膠體(如環氧膠、硅膠、熱熔膠等)的點膠作業一直是行業難題。這類膠體因粘度高(通常超過 10000cP)、流動性差,常規點膠設備常出現出膠不均、斷膠、溢膠等問題,不僅影響產品質量,還會導致大量物料浪費和生產效率下降。面對這一痛點,久巨前推式點膠機能否打破僵局,保持穩定出膠?我們通過一組實測,得到了出人意料的結果。 本次實測選取了工業生產中常用的兩種高粘度膠體:粘度 15000cP 的環氧灌封膠和粘度 20000cP 的導熱硅膠,這兩種膠體也是目前點膠作業中 “最難啃的骨頭”。測試前,我們先對常規氣動點膠機進行了對比測試,結果顯示:在處理 15000cP 環氧膠時,氣動點膠機出膠量波動幅度達 15%,且每點膠 20 次就會出現 1 次斷膠;而面對 20000cP 導熱硅膠時,更是直接出現 “卡膠” 現象,膠體無法順暢擠出,測試僅進行 10 分鐘便被迫中斷。 隨后,我們換上久巨前推式點膠機,按照相同的點膠參數(點膠壓力 0.6MPa、點膠速度 5mm/s、點膠量 0.1ml / 點)開啟測試。與常規設備不同的是,久巨前推式點膠機采用了 “螺旋推進式出膠結構”,而非傳統的氣動擠壓式。在測試 15000cP 環氧膠時,設備啟動后膠體瞬間被平穩推出,顯微鏡下觀察到,每一點膠的膠量誤差控制在 ±2% 以內,連續點膠 500 次后,出膠軌跡依然筆直均勻,未出現任何溢膠或斷膠情況。 更令人意外的是處理 20000cP 導熱硅膠時的表現。常規設備 “束手無策” 的高粘度膠體,在久巨前推式點膠機上卻實現了 “絲滑出膠”。設備內置的伺服電機通過精準控制螺旋推桿的轉速,將膠體以恒定的壓力緩慢推出,避免了因壓力驟增導致的膠體 “爆涌”;同時,機身配備的加熱恒溫模塊,可將膠體溫度穩定控制在 35℃左右,略微降低膠體粘度以提升流動性,卻不會影響膠體的固化性能。連續測試 2 小時、點膠 1200 次后,膠量波動幅度仍保持在 ±3%,遠優于行業 8% 的平均標準。 測試結束后,我們對實測數據進行了深度分析。久巨前推式點膠機之所以能突破高粘度膠體點膠瓶頸,核心在于兩大技術創新:一是 “螺旋推進 + 伺服控制” 的出膠方式,相比氣動設備,能提供更平穩、更精準的推力,避免壓力波動導致的出膠不穩定;二是 “恒溫調節 + 防堵設計”,通過溫和加熱降低膠體粘度,同時優化出膠通道結構,防止膠體在通道內堆積堵塞。 此次實測徹底打破了 “高粘度膠體無法穩定點膠” 的行業認知,久巨前推式點膠機的表現不僅解決了高粘度膠體點膠的核心痛點,更為電子、汽車、醫療等行業的精密制造提供了新的解決方案。對于需要處理高粘度膠體的企業來說,這樣的設備或許能成為提升生產效率、降低成本的關鍵助力。
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